小研說前言:
我們的技術工程師在服務過程中發(fā)現(xiàn),用戶做軟件調試時,常常會受系統(tǒng)、操作、設備硬件等因素影響,進展不太順利。
現(xiàn)在,我們將高頻次出現(xiàn)的問題整理歸檔,推出《研學堂|常見問題×問×答》系列文章,內容覆蓋研控全系列運動控制器/卡和驅動類產(chǎn)品,希望對您有所幫助!
產(chǎn)品介紹:
研控MCC800系列包含MCC800P、MCC800S,是一款基于PCI總線的運動控制器,用于控制步進電機和伺服系統(tǒng)。通過ARM和FPGA進行運動規(guī)劃,可同時控制1-8軸伺服或步進電機,每軸最高頻率4MHz,可檢測8軸編碼器輸入信號。
支持直線、圓弧插補,支持梯形、S形加減速的點位運動控制,以及運動中變速、變位置功能。廣泛應用于PCB、半導體封裝、電子加工、檢測等行業(yè)。
可能原因:驅動未能正確安裝
解決辦法:(1)選擇不同控制卡對應驅動安裝文件;右鍵以管理員方式安裝_wd_install.bat批處理文件
(2)打開電腦設備管理器,選擇有感嘆號的PCI設備右鍵安裝,手動查找選擇剛剛.bat所在文件夾,繼續(xù)安裝即可。
可能原因:為正負限位或者伺服報警信號處于有效狀態(tài)
解決辦法:在使用調試工具配置或者函數(shù)正確選擇配置正負限位、伺服ALM信號電平,關閉軟限位。
可能原因:軸未鎖軸或者是脈沖信號接線錯誤
解決辦法:(1)在IO界面使能所有軸IO信號
(2)檢查脈沖信號接線是否與驅動器輸入端正確連接
可能原因:主控制卡與接線板未能正常通訊造成
解決辦法:(1)檢查68PIN線是否已經(jīng)正常插好、擰緊
(2)如果線擰緊還處于連接異常,對調CN17與CN18接線。
可能原因:IO上電平撥碼未處于正確狀態(tài)
解決辦法:MCC400/MCC800 S4全部撥到ON狀態(tài)為高電平輸出
可能原因:編碼器接收模式選擇錯誤
解決辦法:在使用調試工具配置或者函數(shù)正確選擇配置編碼器接收模式,一般采用4倍頻接收模式,特殊情況下根據(jù)驅動器返回數(shù)選用脈沖+方向模式。
注:以下四個問題及解決辦法為全系列控制器/卡通用
可能原因:回零加減速時間設置過長
解決辦法:修改回零低速和加減速時間,反走速度越小,加減速時間越小,回零精度越高。
可能原因:軟件編程兩段點位間間隔太短,由于伺服響應原因,前一軸脈沖已經(jīng)發(fā)送完畢,但實際軸運動會有延時,造成運行有重疊
解決辦法:(1)指令之間加長延時,一般伺服響應在30-100ms 之間
(2)讀取伺服編碼器,通過反饋位置 到位控制下一軸運行
可能原因:軸脈沖模式選擇錯誤
解決辦法:使用脈沖設置函數(shù)選擇方向電平相反的模式重新設置
可能原因:軸脈沖發(fā)送頻率過大,啟停速度太高
解決辦法:設置正確的脈沖當量,啟停速度降低,加速時間延長。
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