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行業(yè)案例

研學堂|MCC800系列運動控制器調試常見問題十問十答

所屬分類:行業(yè)案例 發(fā)表日期:2021-04-20 文章來源:

小研說前言:

我們的技術工程師在服務過程中發(fā)現(xiàn),用戶做軟件調試時,常常會受系統(tǒng)、操作、設備硬件等因素影響,進展不太順利。

現(xiàn)在,我們將高頻次出現(xiàn)的問題整理歸檔,推出《研學堂|常見問題×問×答》系列文章,內容覆蓋研控全系列運動控制器/卡和驅動類產(chǎn)品,希望對您有所幫助!

產(chǎn)品介紹:

研控MCC800系列包含MCC800P、MCC800S,是一款基于PCI總線的運動控制器,用于控制步進電機和伺服系統(tǒng)。通過ARM和FPGA進行運動規(guī)劃,可同時控制1-8軸伺服或步進電機,每軸最高頻率4MHz,可檢測8軸編碼器輸入信號。

支持直線、圓弧插補,支持梯形、S形加減速的點位運動控制,以及運動中變速、變位置功能。廣泛應用于PCB、半導體封裝、電子加工、檢測等行業(yè)。

研學堂|MCC800P軟件調試常見問題十問十答

1、現(xiàn)象描述:未能找到控制卡

可能原因:驅動未能正確安裝

解決辦法:(1)選擇不同控制卡對應驅動安裝文件;右鍵以管理員方式安裝_wd_install.bat批處理文件

(2)打開電腦設備管理器,選擇有感嘆號的PCI設備右鍵安裝,手動查找選擇剛剛.bat所在文件夾,繼續(xù)安裝即可。

2、現(xiàn)象描述:IO可以控制,軸運動沒有脈沖發(fā)出

可能原因:為正負限位或者伺服報警信號處于有效狀態(tài)

解決辦法:在使用調試工具配置或者函數(shù)正確選擇配置正負限位、伺服ALM信號電平,關閉軟限位。

3、現(xiàn)象描述:軸運動界面顯示有脈沖發(fā)出,但實際軸不轉動

可能原因:軸未鎖軸或者是脈沖信號接線錯誤

解決辦法:(1)在IO界面使能所有軸IO信號

(2)檢查脈沖信號接線是否與驅動器輸入端正確連接

4、現(xiàn)象描述:界面IO可以控制,實際沒有輸出,軸不能控制,并且通訊狀態(tài)燈和接線板5V燈處于紅綠閃爍狀態(tài)

可能原因:主控制卡與接線板未能正常通訊造成

解決辦法:(1)檢查68PIN線是否已經(jīng)正常插好、擰緊

(2)如果線擰緊還處于連接異常,對調CN17與CN18接線。

5、現(xiàn)象描述:上電主接線板IO有輸出。

可能原因:IO上電平撥碼未處于正確狀態(tài)

解決辦法:MCC400/MCC800 S4全部撥到ON狀態(tài)為高電平輸出

6、現(xiàn)象描述:軸可運動,脈沖指令有數(shù)據(jù),但編碼器值與指令值對應不上或者亂跳

可能原因:編碼器接收模式選擇錯誤

解決辦法:在使用調試工具配置或者函數(shù)正確選擇配置編碼器接收模式,一般采用4倍頻接收模式,特殊情況下根據(jù)驅動器返回數(shù)選用脈沖+方向模式。

注:以下四個問題及解決辦法為全系列控制器/卡通用

7、現(xiàn)象描述:軸使用原點信號回零時,速度不快但軸重復回零誤差較大

可能原因:回零加減速時間設置過長

解決辦法:修改回零低速和加減速時間,反走速度越小,加減速時間越小,回零精度越高。

8、現(xiàn)象描述:多軸分別點位運動,實際情況有軸未完全停止,另一種已經(jīng)在運動

可能原因:軟件編程兩段點位間間隔太短,由于伺服響應原因,前一軸脈沖已經(jīng)發(fā)送完畢,但實際軸運動會有延時,造成運行有重疊

解決辦法:(1)指令之間加長延時,一般伺服響應在30-100ms 之間

(2)讀取伺服編碼器,通過反饋位置 到位控制下一軸運行

9、現(xiàn)象描述:控制伺服運動方向與想要運動方向相反

可能原因:軸脈沖模式選擇錯誤

解決辦法:使用脈沖設置函數(shù)選擇方向電平相反的模式重新設置

10、現(xiàn)象描述:軸高速啟停時,設備運動有抖動,有卡死現(xiàn)象

可能原因:軸脈沖發(fā)送頻率過大,啟停速度太高

解決辦法:設置正確的脈沖當量,啟停速度降低,加速時間延長。